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  • 您的位置:写论文网 > 哲学论文 > 哲学其它论文 > 改良型氧化沟造纸废水处理系... 正文 2019-09-24 07:30:31

    改良型氧化沟造纸废水处理系统故障探讨_改良氧化沟

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    改良型氧化沟造纸废水处理系统故障探讨

    改良型氧化沟造纸废水处理系统故障探讨 1工艺流程 该系统采用先进的改良型氧化沟工艺及射流曝气系统。

    2活性污泥法 2.1活性污泥法原理 活性污泥法是悬浮生长型好氧生物法,活性污泥由好氧和兼性微生生物 (包括细菌、真菌、原生动物和后生动物)及其代谢的和吸附的有机物、无机物 组成,具有降解废水中的有机物的能力。活性污泥法净化废水包括吸附、代谢和 固液分离三个主要过程,系统由氧化沟、二沉池及污泥回流设备组成。

    2.2污泥的培养和驯化 采用接种培养法。活性污泥的培养和驯化过程同步进行。培养过程按两个 阶段进行。第一阶段的任务是加快曝气池活性污泥量的增长,因而尽可能调整污 泥的增长在对数增殖期。首先将综合废水和清水按1:5的比例注入氧化沟,然后 取固含量大于20%的浓缩脱水污泥接种于其中,闷曝3~5d;
    之后开始进水,同时 连通二沉池。进水方式由起初的间歇进水逐步过渡至连续进水,其间不断调整加 大进水量至满负荷运转,在此阶段不进行排泥。按COD∶N∶P=350~500∶5∶1 比例向进水中添加尿素和磷肥,并通过逐步加大风机开启程度和数量,DO(溶 解氧)控制在1~2mg/L。经过20d以上的运转,污泥浓度增长至5g/L,表明第一阶 段培养任务已经完成。随后开始第二阶段的污泥培养。本阶段培养的主要目的是 通过合理调节各环境因素,使微生物生长处于减衰增殖期,以提高污泥的凝聚吸 附能力,形成适宜的絮状结构和保持良好的沉降能力。在此培养其间,不断调整 污泥回流比以保持曝气池污泥浓度稳定在3~4g/L,DO控制在2~3mg/L。同时进行 镜检观察,系统原生动物数量逐步增多。优势种属由起初的鞭毛虫、变形虫逐步 过渡为草履虫、肾形虫、漫游虫等游动型纤毛虫,并有少量后生动物轮虫出现。

    此时,曝气池活性污泥已培养驯化成功。

    3问题的相关描述和分析 3.1现场状况描述3.1.1集水池 现有集水池容积仅为600m3,不能起到调节水质、水量的作用。当水量最 大时,生产车间回用水量需求小,造成大量废水外排;
    当水量最少时,好氧系统 长时间不能进水,被前端直接回用,严重影响曝气池内微生物的生长和二沉池内 的停留时间。

    3.1.2初沉池 由于进水量不稳定导致的初沉池加药量不能很好控制,故导致初沉池时而 出水浑浊,并且出水含有大量泡沫。当含有大量悬浮物的出水进入曝气池,会导 致曝气池得到的污泥浓度要高于真实污泥浓度。过多的加药量一方面影响曝气池 中微生物活性;
    另一方面过多的泡沫会被吹出来污染周边的环境。

    3.1.3氧化沟 巡视氧化沟,发现其表面存在大量茶色泡沫,并夹杂一些细小活性污泥絮 体,如图2,造成沉淀效果较差,推断发生了污泥老化。结合镜检,看到污泥絮 聚体较松散,也可推断产生了污泥老化,导致食微比较低。由于进水量过少,沉 降过程出现活性污泥过多,絮体小,活性污泥色泽较深,进而影响后续处理工程, 特别是二沉池的出水水质。

    3.1.4二沉池 二沉池池内污水呈现淡黄色,水质浑浊,二沉池与曝气池产生的液面浮渣 一样。这是因为曝气池产生的液面浮渣流入到二沉池中,且不断积累使液面浮渣 越来越多,进而不断影响二沉池出水的水质。另外,二沉池发生漂泥现象,如图 3。浮泥由细小的污泥颗粒随溢流水流出二沉池;
    漂泥时,二沉池出水浑浊。这 说明活性污泥的沉降性能不是很好,分析是因为污泥老化后溶解到水中所致,持 续的上浮污泥可能会流出二沉池,对出水COD造成严重影响。实际化验发现,当 二沉池漂泥时,二沉池COD出水大于入水。这是由于二沉池污泥的长时间停留, 使得污泥老化溶解在水中,致使部分污泥絮体上浮,增加了COD的数值,污泥的 沉降性能也会下降。

    3.1.5污泥脱水 目前该厂现有的1台带式污泥脱水机,生化系统产泥量为10t/d,污泥处理能力为4t/d,长期以来,二沉池污泥回流比较大,在进水量没有发生变化的情况 下,曝气池内的食微比过低,导致大量活性污泥自身溶解到水中,造成二沉池出 水浑浊并呈现较高的色度。

    3.1.6镜检 由于水站管理不当,在一次大水量进水(约1800m3)之后,活性污泥几 乎全部死亡,大量漂浮于曝气池、二沉池水面,镜检几乎没有微生物。

    3.2问题分析 3.2.1停机以及长时间不进水 目前污水处理厂由于停机及生产故障,以及制浆造纸车间排清水量较小, 造成水站生化系统10d以上无法进水,致使废水处理单元因缺乏碳源(废水)导 致的微生物老化。长期的不进水,致使食微比低,沉降过程出现活性污泥过多、 絮体小、活性污泥色泽较深,直观现象氧化沟表面出现大量茶色泡沫。二沉池出 水呈现淡黄色,水质浑浊,且二沉池出水COD大于曝气池COD。这是由于二沉 池污泥停留时间过长,污泥老化溶解在水中,致使部分污泥絮体上浮,增加了 COD的数值,污泥的沉降性能也会下降。

    3.2.2DO值 由于车间清水用量极少,大多采用初沉池一级回用,循环累积导致氧化沟 进水COD偏高,约2000mg/L,对微生物的生长是极具影响的,表观现象为进水 之后,在2台风机全开启的情况下,DO数值依然很低,高浓度的进水负荷对微生 物的冲击很大。当制浆造纸车间正常运行后,废水处理单元DO一直处于低迷状 态,在正常进水的条件下,DO数值持续低于0.5mg/L,严重抑制微生物的生长及 降解能力。微生物对有机物的降解过程实质上就是对氧气的利用过程,低的DO 必定会影响有机物的去除效率和活性污泥的生长。此外,低的DO一直被认为是 引起丝状菌污泥膨胀的主要因素之一。

    3.2.3二沉池漂泥 当系统运行趋于稳定时,发现二沉池池面出现大量浮泥,二沉池出水中SS 增多,取泥样观察化验,发现污泥絮体细小,沉降性差,挥发性污泥比例降低。

    原因是污泥在二沉池停留时间太长,在厌氧条件下发生了反硝化反应,有机物在 曝气池内生化降解不彻底,残留在水中的BOD为反硝化提供了碳源,而反硝化作用产生的N2将污泥带至水面。

    4故障应对措施 (1)曝气池表面出现较多茶色泡沫。发生该现象主要是曝气池污泥浓度 太高,泥龄太长,或进水浓度太低,污泥内源代谢加剧、自身氧化分解,絮状污 泥解体,沉降性差的细小无机污泥增多。解决方法:增加剩余污泥排出量,降低 曝气池污泥浓度,改善进水水质,必要时补充碳源。(2)二沉池出水浑浊,其 中SS增多。出现该现象主要是污泥在二沉池中停留时间太长,在厌氧条件下发生 了反硝化反应。解决方法:加大污泥回流比以更新池底污泥,加强曝气池管理。

    (3)其他操作条件相对变化不大,而曝气池中DO持续低于设计值,增大风量也 难以提高。出现该现象主要是曝气池中污泥浓度过高,进水浓度高。解决方法:
    加大排泥,降低污泥浓度,调整进水。随着微生物量的增加,逐渐增大曝气量至 设计要求。

    5效果分析 经过30d左右的调试及运行,取得了如下效果:(1)在氧化沟进水COD 为3000mg/L左右,出水COD可降至150mg/L以下,出水达到设计回用要求。镜检 可明显发现轮虫、钟虫、累枝虫等微生物,数量也在稳步增长,而钟虫和累枝虫 是活性污泥系统运行良好时所出现的象征性微生物。(2)污泥浓度等指标均已 达到设计值,MLSS维持在4000mg/L左右,SV30达到28%左右,SVI控制在65左 右。而根据诸多水厂经验值[10],SVI控制在50~150为正常值,对于工业废水可 以高至200。活性污泥体积指数超过200,可以判定活性污泥结构松散,沉淀性能 转差,有污泥膨胀的迹象。当SVI低于50时,可以判定污泥老化需要缩短污泥龄。

    (3)曝气池DO问题:在开启3台风机时,DO值就能保证在2.5mg/L以上,完全 满足微生物生长的需要,并且曝气池各处曝气均匀,池内流态稳定,COD的去除 率保持在92%以上,微生物对氧气有极高的利用率,整个系统运行稳定。

    6对污水处理系统正常运行的措施与改进建议 (1)增设调节池,用于储存多余废水,从而调节曝气池的进水量。生产 车间需尽早通知废水处理站停机时间和期限,以便废水处理站能够提早安排并尽 可能多贮存生产废水供停产期间用。(2)测量曝气时污泥沉降比并结合显微镜 观察活性污泥中微生物的状况,防止污泥老化和污泥膨胀发生。(3)运行期间 定期检测曝气池进出口COD、DO、污泥浓度等指标,控制污泥回流比为20%~30%。根据现场观察,进水对氧化沟DO冲击负荷较大,应严格监控DO量,并及时调节 风机风量。(4)建议将剩余污泥排出。目前,将剩余污泥用于打浆,使得污泥 中的有机物仍然留在系统中,无法排出。长期下去,有机物便会再次回到污水中, 从而使得污水的COD升高。(5)严格控制进水SS,废水进入曝气池前一定要经 过初沉池的初级沉淀处理。将进入生化系统进水水量逐渐控制在1000m3/d左右, 以免进水负荷过高,导致系统瘫痪。(6)对于二沉池中存在的老化污泥以及黑 色腐泥漂浮,建议加大排泥,将老化污泥及黑色污泥置换出来,以免影响最终出 水水质。

    作者:郗文君 张安龙 张帆 单位:陕西科技大学

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