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  • 您的位置:写论文网 > 教育论文 > 英语教学论文 > 数控车床常见故障 经济型数... 正文 2019-11-20 07:40:19

    数控车床常见故障 经济型数控车床故障维护论文

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    经济型数控车床故障维护论文

    经济型数控车床故障维护论文 摘要:电子技术的发展以及国内数控装置的发展使得数控装置的价格走低,特 别是经济型数控车系统的价格已经是到达了它的最低点。经济型数控车床在中国 的机械加工行业中得到了迅速普及,使得我国机械加工水平无论在加工质量方面 还是在加工效率方面也得到了迅速提高。但是随着机床使用时间的延长,数控机 床会出现这样或那样的故障,本文就以经济型数控机床的常见故障为例,谈了一 些解决的办法。

    关键词:数控车床霍尔开关继电器伺服驱动 一、换刀装置故障 数控车换刀一般的过程是:换刀电机接到换刀信号后,通过蜗轮蜗杆减速 带动刀架旋转,由霍尔元件发出刀位信号,数控系统再利用这个信号与目标值进 行比较以判断刀具是否到位。刀换到位后,电机反转缩紧刀架。在我维修数控车 的过程中遇到了以下几个故障现象。

    故障一:一台四刀位数控车床,发生一号刀位找不到,其它刀位能正常换 刀的故障现象。

    故障分析:由于只有一号刀找不到刀位,可以排除机械传动方面的问题, 确定就是电气方面的故障。可能是该刀位的霍尔元件及其周围线路出现问题,导 致该刀位信号不能输送给PLC。对照电路图利用万用表检查后发现:1号刀位霍 尔元件的24V供电正常,GND线路为正常,T1信号线正常。因此可以断定是霍尔 元件损坏导致该刀位信号不能发出。

    解决办法:更换新的霍尔元件后故障排除,一号刀正常找到。

    故障二:一台六刀位数控车床,换刀时所有刀位都找不到,刀架旋转数周 后停止,并且数控系统显示换刀报警:换刀超时或没有信号输入。

    故障分析查找:对于该故障,仍可以排除机械故障,归咎于电气故障所致。

    产生该故障的电气原因有以下几种:1.磁性元件脱落;
    2.六个霍尔元件同时全部 损坏;
    3.霍尔元件的供电和信号线路开路导致无电压信号输出。其中以第三种原 因可能性最大。因此找来电路图,利用万用表对霍尔元件的电气线路的供电线路 进行检查。结果发现:刀架检测线路端子排上的24V供电电压为0V,其它线路均正常。以该线为线索沿线查找,发现从电气柜引出的24V线头脱落,接上后仍无 反应。由此判断应该是该线断线造成故障。

    解决办法:利用同规格导线替代断线后,故障排除。

    故障三:一台配有FANUC-0imate系统大连机床厂的六刀位车床,选刀正 常但是当所选刀位到位之后不能正常锁紧。系统报警:换刀超时。

    故障分析查找:刀架选刀正常,正转正常,就是不能反向锁紧。说明蜗轮 蜗杆传动正常,初步定为电气线路问题。在机床刀架控制电气原理图上,发现刀 具反向锁紧到位信号是由一个位置开关来控制发出的,是不是该开关即周围线路 存在问题呢为了确认这个故障原因,打开刀架的顶盖和侧盖,利用万用表参照电 路图检查线路,发现线路未有开路和短路,通过用手按动刀架反向锁紧位置开关, 观察梯形图显示有信号输入,至此排除电气线路问题。推断可能是挡块运动不到 位,位置微动开关未动作。于是重新换刀一次来观察一下,结果发现:果然挡块 未运动到位。于是把挡块螺栓拧紧,试换刀一次正常。再换一次刀,原故障又出 现了,同时发现蜗杆端的轴套打滑并且爬升现象。难道是它造成了电机反转锁紧 时位置开关的挡块不能到位于是把该轴套进行了轴向定位处理,将刀架顶盖装好。

    结果刀架锁紧正常了。

    解决办法:对轴套进行轴向定位故障解决。

    二、稳压电源故障 机床在运行时机床照明灯突然不亮,机床操作面板灯也不亮,系统电源正 常,同时系统急停报警,和主轴无信号警。关机后重新上电故障依旧。

    故障分析检查:经询问当时操作人员,没有违规操作,排除人为原因,也 可以排除机械原因,应该是电气故障引起。该机床的电器原理图显示,这些失电 区域都和24V有关,并且该机床拥有两个稳压电源,一个是I/O接口电源,另一个 为系统电源。失电区域都与I/O接口有关,于是打开电气柜观察发现I/O接口稳压 电源指示灯未能点亮,说明该电源未能正常工作或损坏。由稳压电源的工作原理 知道,稳压电源有电流短路和过载保护的功能,当电源短路或过载时自动关断电 源输出,以保护电源电路不被损坏。于是试着把电源的输出负载线路拆下来,结 果发现重新上电后电源指示灯亮了。这说明电源本身没有损坏。通过分析得知该 电源为I/O接口电源,负载不大,也不会出现过载现象,应该是输出回路中有短路故障。沿着输出线号进行检查发现有一根24V+输出线接头从绝缘胶布中露出 并接触到机床床体。原因很明显:由于该线与机床发生对地短路,造成该稳压电 源处于自我保护状态,使得操作面板和一些I/O接口继电器供电停止,导致发生 以上故障。至于变频器报警可能24V信号不能到位发出报警。

    解决办法:用绝缘胶布把接头处重新包好,重新上电开机所有故障解决, 报警解除照明灯也亮了。

    三、系统程序锁故障 一台数控车,配有FANUC-0i-mate系统,无法输入对刀值等参数,不能编 辑程序,并伴有报警。

    解决办法:用烙铁焊锡把脱落的线头重新焊接好,报警解除,参数输入正 常,故障消失。

    四、结束语 以上维修案例,可作为类似故障的排除参考。一般地,对于任何故障,首 先是根据现象,根据原理来判断故障点,分析每一个可能性,如一个开关,一个 线接头,一个螺钉都会是都会是故障原因,参照之前的操作、维修历史进行分析, 能有利于缩小查找范围,有利于提高维修的效率。

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