网站首页 | 经济学论文 | 证券金融 | 管理学 | 会计审计 | 法学论文 | 医药学论文 | 社会学论文 | 教育论文 | 计算机 | 艺术论文 | 哲学论文 | 财务管理 |
写论文网
  • 教育理论论文
  • 基础教育论文
  • 中等教育论文
  • 高等教育论文
  • 职业教育论文
  • 心理学论文
  • 学科教育论文
  • 英语教学论文
  • 您的位置:写论文网 > 教育论文 > 英语教学论文 > [气田作业废水处理工艺优化探... 正文 2019-09-24 07:31:42

    [气田作业废水处理工艺优化探讨]污水处理工艺

    相关热词搜索:

    气田作业废水处理工艺优化探讨

    气田作业废水处理工艺优化探讨 1现有工艺以及存在问题 华北某气田作业废水处理厂始建于2005年,该处理厂占地面积约11500m2, 设计处理能力400m3/d,主要对气田的钻井、作业废水等进行处理,处理合格后 回灌地层。

    1.1现有工艺概述 目前,该作业废水处理系统采用“化学氧化―絮凝沉降―强化固液分离” 工艺进行处理,流程为:储液池废水在反应处理池内加药脱稳后,进入两级调节 池沉降;
    调节池内的上清液经泵提升进入原浮渣池加药再次沉降,沉降后上清水 再经泵提升经烧结微孔滤芯精细过滤器过滤;
    水质合格后进入净水水池,最终全 部回灌地层。现状平面布置。

    1.2主要存在问题 (1)处理设施存在设计缺陷,自动化程度低。反应池、调节池、沉淀池 等结构设计简单,原设计调节池现在作为沉淀池使用,上清液没有收集装置,靠 人工下入潜水泵提升,收水易携带悬浮物,影响水质。底部积泥全靠1台污泥泵 人工操作,没有高效集泥和机械清泥设备,工人劳动强度大、效率低、效果差。

    且缺乏自动加药系统,人工加药劳动强度大。(2)有效处理能力不足,系统积 水积泥严重。由于处理构筑物功能不完善,处理过程不连续,污泥处理能力不配 套,池底淤泥较厚,为保证出水水质达标,几座水池间歇运行,导致系统处理能 力只能维持在200m3/d,仅有设计能力的一半。(3)回灌井能力不足,影响净化 水出路。现有的净化水回灌井多年的运行,因地层堵塞、吸水能力下降以及受地 层容纳能力的限制,回灌压力逐年升高,由初期的13MPa上升到20MPa,回灌水 量逐年下降,只能间歇运行,无法满足作业废水回灌要求。综上所述,该作业废 水处理场由于原有设施的缺陷,造成处理能力无法达到设计标准。而随着勘探开 发作业不断增加,作业废水处理日益成为制约发展的瓶颈问题。因此,提高作业 废水处理能力并为净化水寻求新的出路已迫在眉睫。

    2工艺优化方案 根据作业废水处理站目前的处理效果,现有的处理工艺是成熟的,主要是存在处理构筑物功能不完善,处理过程不连续,时效低,工人劳动强度大等问题。

    因此,该改造工程仍然采用目前使用的“化学氧化―絮凝沉降―强化固液分离” 工艺,此方案也与国内外主流方法保持一致。

    2.1新方案介绍 作业废水连续处理流程有以下方面。(1)井场来液首先卸入已建的储液 池储存,在此各种不同性质的作业废水相互稀释、中和、缓冲、沉淀。(2)再 由泵提升进入三级连续反应池,在三级反应池中分别加入次氯酸钙、聚合铝 (PAC)、聚丙烯酰胺溶液(PAM),完成氧化、中和、混凝过程。(3)完成 反应后自流进入两级平流式沉淀池进行固液分离,上清液通过集水槽收集自流进 入出水池,再经泵提升进入双滤料和PE微孔滤芯两级过滤完成净化过程。固体 沉淀在池底通过刮泥机吸泥泵抽送到污泥池,根据污泥含水率情况可加入石灰、 白土或黄土等物质进行稠化,由螺杆泵抽送至脱水设备脱水固化。工艺流程框。

    新系统建成后,可以实现400m3/d的处理能力,出水水质满足《碎屑岩油藏注水 水质推荐指标》(SY/T5329-1994)的要求,达到回灌标准;
    并且与现有系统形成 600m3/d的处理能力,满足远期作业废水处理需求。该工艺水处理运行总成本包 括药剂费用、动力费用、人工成本、折旧费、维修维护费、管理费用、污泥处理 费用几个方面,经过计算每立方米处理费用为62.49元,做到了低成本运行。

    2.2方案对比 此次工艺优化新旧方案对比有以下几个特点。(1)工艺流程先进,处理 效果优秀。新工艺对原来复杂的处理工艺流程进行了较大的改进,使得处理工艺 简单,容易操作。采用稳定连续运行相比于旧工艺的序批式运行处理效果稳定全 称做到自动化且无人为因素影响。例如,在过滤阶段采用两次过滤,除了旧工艺 采用的低压超高分子量聚乙烯(PE)经烧结而制成的微孔管外,增加全自动双滤 料过滤罐,其填加的不是单一滤料,而是填装不同密度的上下两层滤料。根据水 质要求,滤料采用不同的级配比,上层为密度较小,料径较大的轻质滤料,下层 为密度较大,粒径较小的重质滤料。由于两种滤料的密度差较大,在水中下降速 度也不同,密度大的下沉快,密度小的下沉慢。其优点是:经过多个周期反冲洗 后,仍能保持“轻、粗”的滤料在上,“重、细”的滤料在下的分层,形成滤料粒径 自上而下由粗到细的粒度阶梯滤层,发挥了不同密度、不同级配指标下滤层截污 能力,保证了过滤高效工作。(2)运行成本节省,管理难度降低。改造前的处 理工艺药剂用量较大,而且药剂由专门厂家定制,药剂费用一直较高,加大了企 业污水处理成本。经技术改造后,采用均能从市场采购的常见药剂,药剂的供应商选择面广,药剂采购费用和购买费用大幅度降低。同时,改造后整个流程连续 运行,自动化程度高,工人劳动强度低且人数减少25%,不仅节约人力成本还易 于管理。新旧工艺对照。

    3结语 通过改造,该废水处理厂解决了产能无法麻烦气田发展的矛盾,还对工艺 进行了升级优化,做到了处理效果提升,运营成本降低。此案例也对其他处理厂 的设计和建设有着积极的借鉴意义。

    作者:孙涛 单位:陕西长之河石油工程有限责任公司

    • 范文大全
    • 教案
    • 优秀作文
    • 教师范文
    • 综合阅读
    • 读后感
    • 说说
    [气田作业废水处理工艺优化探讨]污水处理工艺》由(写论文网)整理提供,版权归原作者、原出处所有。
    Copyright © 2019 写论文网 All Rights Reserved.